DSRT-8涡街流量计使用中的问题分析
DSRT-8涡街流量计使用中的问题分析
故障现象:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;①指示不回零;⑤小流量时无指示;⑥大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
故障分析及解决方法:总结引起这些问题的原因,主要涉及到以下方面。
(1) 选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后,由于工艺条件变动,使得选择大了一个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度.这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计为供几个设备使用,出于部分工艺设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限.工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用。因为重新改造难度太大(有时候,工艺条件的变动只是临时的),可结合参数的重新整定提高指示准确度。
(2) 安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。如二循KWZK-200A传感器前面直管段明显不足,由于KWZK-200A不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用(相当于降级使用)。
(3) 参数整定方面的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误,参数错误使得二次仪表满度频率计算错误。这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大于计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性卫影响了参数的最终确定。最终通过重新标定结合相互比较确定了参数。解决了这一问题。
(4) 二次仪表故障。这部分故障较多,包括二次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定。这部分原因主要同问题①、③有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。
(5) 回路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动,造成回路中断,有的接头虽连接很紧,但由于剥线问题,紧周螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。解决了相应的线路问题,存在的问题也相应解决。
(6) 二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修。使得二次仪表的mA输出回路中断。对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下。一定要注意短接二次仪表的输出。
(7) 由于二次仪表平轴电缆故障。造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电缆,问题得以解决。
(8) 对于问题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵。通过凋整表头并重新固定,问题相应解决。
(9) 使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、③有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,改善了工作环境。
(10) 由于现场调校不好;由于调校之后实际情况的再变动;由于现场振动噪声平衡调整,以及灵敏度调整不好;或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题,这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。
(11) 对于问题④之所以单独提出,是由于这一问题长时间影响了问题的分析解决,由于一般化工厂不具备K系数标定条件,K系数只能依据厂家提供的资料,由于厂家本身的一些原因,造成提供的几处资料上K系数不一致,影响了问题解决。通过寻找条件重新标定,或者通过反复的修改对比,最终才确定了统一的仪表参数。
注意事项:
(1) 由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重要,K系数的准确与否,直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数。
(2) 应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现.个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
(3) 定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
(4) 安装环境潮湿的探头,应定期烘干一次。或做防潮处理。由于探头本身并未做防潮处理,受潮之后影响运行。
(5)仪表的数据资料的管理,应引起足够的重视,以利于日后的工作。